降本增效从小事抓起
发布时间:2013-08-09 浏览:2583次
稀土院火法室面对目前的市场形势,在内部进行节约成本、挖潜增效活动,变被动为主动;在员工中树立“过紧日子”思想,心往一处想,劲往一处使,努力开源节流,降本增效;积极践行精细管理、科学发展的理念,实现减少浪费、降本增效;严格实行成本费用考核,号召员工开动脑筋,立足岗位,于点滴之处节能降耗。
在钙热还原金属钇的过程中,存在收率低、渣金分离差、坩埚寿命短等问题。火法室组织技术人员进行研究讨论,通过严控原料质量、优化工艺条件,实现了收率提高10%、渣金分离好、坩埚寿命长、成本降低的目标。以前生产稀土镁合金所用的坩埚材质主要为钨,钨坩埚成本高、耐急冷急热性能差,容易产生裂纹,致使成本直线上升。针对这种情况,技术人员采用价格较低的氧化物坩埚,每公斤坩埚成本能够降低70%。
火法室存储水玻璃和泵油的容器一直是铁桶,在使用中发现其存在诸多问题:由于没有合适的取用工具,每次在使用水玻璃或者各种泵油的时候,都会有1/3流在桶外,造成了极大的浪费;有些黏性水玻璃或油流在桶外,如果不及时清理,便会凝固,很难再次清理。这样不仅导致车间卫生条件差,美观性差,也不符合5S的要求。技术人员设计了新式储油、储水桶,在桶上安装水嘴,随用随开,杜绝了滴漏现象,每年能够节约成本近万元。
技术人员通过实验证明,采用还原钙代替电解钙生产金属钇可大幅降低还原剂成本,适合生产特定需求的产品;在电解稀土金属的过程中,每炉金属都要分析主要杂质的含量,这笔费用非常巨大,为了减少开支,技术人员利用理论与经验结合的方法,根据金属切断过程、断面颜色及钻屑质量等情况就可初步判断杂质情况,然后选择性送检,这样减少了分析检测费用,每吨金属能够节约成本近千元。
火法室始终坚持安全第一的理念,以安全促降本,以安全促增效。技术人员及时发现并解决科研生产过程中存在的问题,进行小改小革,确保安全生产。冷却水是感应炉的重要组成部分,在使用的过程中,有时会突然停水,操作者没有及时发现,会导致线圈温度过高甚至熔化,造成安全事故;有时水温过高又造成冷却水气化,失去冷却效果,导致线圈温度过高,容易造成安全事故。技术人员经过反复思考和实验,在线圈冷却水上成功地安装了流量温度报警器,实现了温度过高和流量过低时报警。这样避免了因冷却水停止或水温过高气化而引发安全事故,为感应炉的安全生产增加了一道可靠的保险。在进行感应炉操作时,操作者一般都会站在半米高的平台上,以前平台没有防护措施,有的时候需要3-4个人操作时,很容易从平台上跌落下来,给操作者带来伤害,现在平台的四周已焊上了围栏,并涂上了醒目的颜色,大大增加了操作安全系数。而在感应炉操作过程中,配电柜与线圈之间的铜辫子都带电,而且暴漏空间很大,操作者很容易发生碰触,现在它的周围也安装了防护栏。安全隐患的排除实际上是另一个角度降本增效的有效手段。
火法室降本增效的序幕已经拉开,相信凭借坚持不懈的执着精神和从点滴做起的思想理念,降本增效工作一定会成效显著。(秦丽雅 刘玉宝)